布艺之家讯:FA402型粗纱机电气控制系统典型故障分析及其维修
我公司于1999年购进天津纺机生产的FA402型粗纱机四台,该机在功能操作方面具有独特的优势,设备集编程控制、交流变频调速、伺服跟踪控制等先进技术于一体,自投产以后,电气系统运行良好,故障率低,易于维护。
1 电气控制系统的组成及其相关功能 FA402型粗纱机的电气控制系统由PLC可编程控制器、变频器、换向控制、电磁离合器、红外光电探测器组成.该控制系统分别由电缆进行连接通信,对设备的换向、运转、落纱部分进行控制,完成机器的正常动作程序。
1.1 PLC可编程控制系统 粗纱机各种动作的控制都是由可编程序控制器PLC米完成的(SR-21系列可编程序控制器),PLC系统由电源框架、CPU模块、输入模块(A1.0、A1.1、A1.2)、输入输出模块(A1.3)、输出模块(A1.4、A1.5、A1.6)组成。PLC就是对施控信号进行采样,通过逻辑运算输出被控信号来完成对机器的控制,CPU是控制中心。其电源电压为220 V,CPU可提供一个直流24V电源,可供输入回路作电源,也可作为红外光电探测器和接近开关的电源,最大电源输出8 w、280 mA。
1.2变频器
FA402型粗纱机主机采用日本明电变频器,具有操作显示、频率修改、查看功能码、功能码重新设定、功能码设定、故障显示等功能。
1.3换向控制系统
换向控制系统由印刷线路板+A~A2控制,由换向接近开关+D3.SQl(龙筋向上)和+D3-SQ2(龙筋向下),采用高压换向(38 V),低压保持(19 V)的工作方式,来使双向吸铁(+K-Y6)动作,拨向左面或右面,完成设备的换向动作程序。
1.4电磁离合器控制系统
全机共有四个电磁离合器,由印刷线路板+A~A3控制,工作电压为直流24 V。(1)制动器(+D3.Y1)。正常纺纱时,它带电呈“闭合”状态,具备制动功能,防止下锥轮松动而使皮带松弛,落纱时则制动器断电,使下锥轮可在皮带复位电机带动下抬起或落下。(2)皮带复位电磁离合器(+D—Y3).与皮带复位电机通电时同时通电,配合电机M3一起完成皮带复位和张紧动作。(3)龙筋强行电磁离合器(+H—Y4)。当龙筋强行电机通电1 s后此离合器通电,带动下龙筋强行上升或下降。(4)龙筋转动电磁离合器(+K-Y5)。①正常开车时,带电呈“闭合”状态,传递扭矩;②落纱程序中,当龙筋强行电机通电时,它断电脱开,配合完成下龙筋的升降;③正常纺纱,下龙筋超过预定动程而碰上、下限位行程开关(+K—SLJ7、+K-SL6,+K-SL9)时,离合器断电脱开,去除下龙筋的升降动力。
1.5 红外光电探测器控制系统 系统配备了8路红外光电探测装置,由印刷线路板+A~A4控制,当发射头(SP)发出的红外光线被接收头(SR)接收到时,则接收头发出低电平,当红外光被遮挡时,则发出高电平,且接收头和发射头内的发光二极管发光给以指示。(1)断纱光电探测控制系统。断纱光电探测控制系统共有两组SP1、SR1和SP2、SR2用以断纱自停;(2)断条光电探测控制系统。一组光电探测控制系统检测头SP3、SR3用于断条自停;(3)龙筋光电探测控制系统。该系统有两组:SP4、SR4和SP5、SR5,作用是下龙筋在落底位置时,保证在下龙筋的纱不拔光的情况下不能一次上升,下龙筋在插管位置时,保证在不插管的情况下,则不能二次上升;(4)保护光电探测控制系统。采用“一发两收”的方式,即一个发射头对两个接收头,车头为SR6、SP7、SR8,车尾为SR9、SP8、SR7,它的作用是防止操作人员胳膊入锭翼接头时,他人误开车而造成事故。
2 电气系统的典型故障分析
2.1龙筋不换向 故障现象:当下龙筋向上或向下运动到达换向点时不换向,黄灯、绿灯亮(042=1,041=1)。故障排除:(1)当下龙筋向下运动到达换向点时,感应铁打向龙筋向上接近开关、D3-SQI无输入,双向吸铁+K-Y6不工作(025=0),PLC输出点(035=O,034=0)的+D3-SQl损坏需更换;(2)当下龙筋向上运动到达换向点,感应铁打向D3-SQ2无输入(026=0),双向吸铁+K-Y6不动作(036=O,034=O),+D3-SQ2损坏需更换;(3)机械故障:下龙筋到达换向点时,感应铁不动作;双向吸铁不动作,+K-Y6故障需更换或维修。
2.2龙筋不上升或不下降 故障现象:龙筋强行电机不工作,正常开车时,龙筋不上升或不下降。故障排除:(1)当在正常开车时,+K-Y5龙筋传动电磁离合器不导通,用万用表测量离合器线圈是否有DC24V电压,如有DC24V,离合器线圈损坏需更换,否则需维修或更换+A~A3线路板;(2)龙筋传动离合器通电,龙筋不能上升或下降,为离合器气隙太大;正常纺纱时,下龙筋超过预定动程碰上、下限位行程开关,离合器不能及时脱开,为离合器气隙太小,须调整气隙;(3)落纱时龙筋强行电机工作,龙筋不能上升或下降,需更换离合器。
2.3变频器工作不正常 故障现象:箱内电源保护动作(001=0)或变频器本身故障黄灯、蓝灯亮(042=1,043=1)。故障排除:(1)在正常纺纱过程中经常出现黄灯、蓝灯亮(042=l,043=1)现象,为变频器严重发热造成,里面的排风扇烧坏或接线排接线松动,需紧固接线,更换排风扇;(2)根据变频器本身故障显示,判断为变频器过电压、加速过快或减速过快,过热保护,电机过载,应加制动电阻;延长加速或减速时间;清除过滤网,更换散热片,需查出过载原因,修改设定数据。
2.4可编程控制器PLC故障 故障现象:机器启动不起来或机械启动程序紊乱。故障排除:(1)机器通电后,查看机器PLC、POWER电源指示灯是否亮:用万用表测量PLC输入端是否有220V输入电源,如无220V电源则为电源故障,需维修PLC输入电路。(2)查看PLC输出端是否有24V直流电源;查PLC的输入输出模块,信号是否正常,如无DC24V则为CPU故障需维修或更换。(3)为外界电磁波干扰,检查后去除干扰因素。(4)按点动按钮开车时,就直接启动开车,或按停止时点动开车,启动程序紊乱,且PLC输入输出正常,为PLC控制器CPU模块故障,拉下机器电源,重新启动开车,或重新输入CPU启动程序。
2.5 红外光电探测器不起作用 故障现象:车头光电探测指示灯不亮,机器运转或指示灯亮,机器不启动。故障排除:(1)在纺纱过程中,探测器不起作用。①车头光电开关在切除位置,拨到运行位置即可;②探测器不工作,印刷线路板+A-A4中Ul、U3、U4、U6其中的光电耦合器损坏,或探测器本身故障,其中的SP或SR损坏,需维修或更换;③探测器不灵敏,需调节灵敏度。(2)车头光电指示灯亮,机器不启动。①探测器位置不正确,调正位置;②探测器被遮挡时,清除飞花。
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